炼焦工艺论文

2023-07-30 00:48:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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炼焦工艺论文

捣固炼焦的发展与应用

班级:应用化工093

姓名:陈艳艳

证焦炭质量。

1.1我国捣固炼焦发展历程

1919年,我国第一座Koppers式捣固焦炉在鞍钢投产。1956年,我国自行设计的第一座炭化室高3.2m的捣固焦炉投产。1970年,炭化室高3.8m的捣固焦炉建成投产。1995年,青岛煤气厂使用引进德国摩擦传动、薄层给煤、连续捣打的捣固机。至1997 年,我国先后在大连、抚顺、北台和淮南等市建成了18座捣固焦炉,炭化室高大多为3.2米,总产能为212万t/a。在本世纪初,设计开发了炭化室高4.3m的捣固焦炉。2005年8月,景德镇焦化煤气总厂将炭化室高4.3m、宽450mm的80型顶装焦炉改造成捣固焦炉。2006年2月邯郸裕泰实业有限公司将炭化室高4.3米、宽500mm的顶装焦炉改造成捣固焦炉,拉开了我国4.3m顶装焦炉改造成捣固焦炉的序幕。2006年底,5.5m的捣固焦炉在云南曲靖建成投产,在全国掀起了建设5.5m捣固焦炉的热潮。现在河北的旭阳、华丰、河南的金马、山东的日照、邹县、银川的宝丰、神华、乌海、涟钢、攀钢和江苏的沂州都正在建设5.5m 捣固焦炉。2007年6月,中冶焦耐公司总承包了河北唐山市佳华公司的炭化室高6.25m世界最高的捣固焦炉的建设,预计2008年8月投产,这标致着我国大型捣固焦炉技术达到了国际先进水平。2007年9月,中冶焦耐公司中标建设印度塔塔钢铁公司5m的捣固焦炉,标致着我国大型捣固焦炉设计正式走向国际市场。同期,涟源钢铁公司和攀枝花钢铁公司也决定新建捣固焦炉,标致着我国大中型钢

1.2捣固炼焦的价值与意义

捣固炼焦工艺是在炼焦炉外采用捣固设备,将炼焦配合煤按炭化室的大小,捣打成略小于炭化室的煤饼,将煤饼从炭化室的侧面推入炭化室进行高温干馏。成熟的焦炭由捣固推焦机从炭化室内推出,经拦焦车、熄焦车将其送至熄焦塔,以水熄灭后再放到凉焦台,由胶带运输经筛焦分成不同粒级

的商品焦炭。

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在原料煤同一配比的前提下,利用捣固工艺所生产的焦炭无论从耐磨强度,还是抗碎强度,都比常规顶装焦炉所生产出的焦炭有很大程度的改善,其机械强度M 25约提高5.6~7.6 %,耐磨指标M10约改善2~4 %。因此捣固炼焦工艺是提高焦炭强度的一种有效途径。我国强粘结性炼焦煤多数高灰、高硫,且可选性差,常规顶装焦炉因配强粘结性煤达6O %,势必造成焦炭较灰分较高,而强度不高的影响;我国气煤的灰分含量一般在6~8.9 %之间,捣固焦炉可以多配气煤,必然降低焦炭的灰分,

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提高焦炭的质量。 在总投资方面,同样生产能力的捣固焦炉与顶装焦炉的投资大体相当。差别比较明显的是煤料的费用。通常煤料的费用占焦炭成本费用的70~75 %。常规焦炉往往需要配用价格较高的优质强粘结煤以保证焦炭的质量。而捣固法炼焦配煤选择比较灵活,煤源广,可以用价廉的弱粘结性煤,使生产成本降低。另外,由于捣固法炼焦可增加煤料的堆密度,同样配比条件下可增加3O% 左右,因此在相同炭化室条件下能够增加焦炭的产量。虽然煤料的堆密度增加,相应的结焦时间要延长,但由于传热较好,结焦时间的增加与煤料堆密度的增加不成正比例关系。以堆密度增加25%计算,单位体积产量将增加12%,相当于炭化室高6m的捣固焦炉的产焦量等于炭化室高7m的常规顶装焦炉炭化室的产焦量。此外,捣固焦炉在以高挥发分煤作为配煤的基础上,可以配入焦粉,既可以降低低挥发分煤的配比,改进焦炭的机械强度,也可以利用低价值的焦粉,降低生产成本而且焦炭的质量也能够得到保证。总之,由于捣固工艺既可以利用价廉原料,又可以增加焦炭产量,所以捣固工艺的经济效益优于常规的顶装工艺的经济效益。另外,捣固工艺由于配有装炉烟尘转送系统,可将在密闭系统中收集的装炉烟尘转送到荒煤气中,因此能够满足严格的环保要求。捣固焦炉过去费用高,优点不突出,现已通过提高捣固机操作效率和在捣固焦炉上采用大容积炭化室得到补偿。捣固工艺进一步研究课题是通过捣固箱的现代化来减少捣固工艺流程的能耗,缩短捣固压实时间和提高整个煤饼密度的均匀性。

3 提高捣固式焦炉焦炭质量的途径

根据煤的粘结成焦机理, 煤生成焦炭要经历两个非常重要的阶段, 即粘结阶段和固化成焦阶段。在粘结阶段, 煤经热解生成气、液、固三相的混合物即胶质体, 未软化的煤粒、惰性组分、矿物质被胶质体中的液相产物浸润、填充它们之间的间隙, 从而形成一个整体。在粘结阶段, 胶质体的性质、数量决定了煤粒之间粘结的紧密程度, 对焦炭孔孢结构有决定性的影响。在固化成焦阶段, 随着温度的升高, 胶质体继续分解、缩聚逐渐固化形成半焦, 半焦继续进行热分解和缩聚, 放出气体, 质量减轻、体积收缩、焦质致密、产生裂纹形成焦炭。在固化成焦阶段, 体积收缩的剧烈程度以及焦质的致密程度决定了焦炭的块度及机械强度。因此, 从煤的粘结成焦机理来看, 要生产优质的焦炭,入炉煤具有良好的粘结性是前提。减少优质炼焦肥煤、焦煤的配入, 增加弱粘结性气煤、瘦煤的配入, 是我国配煤炼焦的基本原则之一, 既合理利用了我国炼焦煤资源, 又降低了炼焦原料煤成本。这样, 在考虑提高焦炭质量时, 首先要从改善入炉煤的粘结性入手。从前期青钢兖州焦化厂焦炭质量恶化的情况来看, 主要是焦炭中各组分之间的界面结合不好、粘结松散, 未形成均一的彼此结合紧密的整体。这也说明提高焦炭质量首要的是改善煤料的粘结性。

3.1 延长捣固时间

延长捣固时间, 可提高煤饼堆比重, 入炉煤堆比重增加后, 煤粒之间间隙减小、接触致密, 填充煤粒间隙所需的胶质体液相产物将会减小, 可以用较少的胶质体液相产物均匀分布在煤粒表面上, 在煤粒之间形 成较强的界面结合, 或者在胶质体液相产物量一定的情况下, 会填充更多的煤粒间隙、粘结更多的煤粒和惰性物质, 增加弱粘结性煤的配入。另外, 堆比重增加将使煤饼更致密, 生成

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的回收有一定影响, 在焦化产品市场看好的情况下是不利的。但是在结焦时间较长的情况下, 焦炭成熟后的焖炉时间较长, 此时煤气量很小, 需要较高的集气管压力才能保证炭化室底部压力为正压。因此, 保持较高的集气管压力也是确保焦炭焖炉期炭化室底部压力为正压( ≥5 Pa) 的需要。 在结焦时间很长, 焖炉期较长的生产过程中, 焦炭成熟后的焖炉期, 煤气发生量非常小, 炭化室底部压力对集气管压力的波动非常敏感, 集气管内的荒煤气可能倒流进入炉顶空间, 这种情况对焦炭、化产品质量、产量都有很大影响。如果关闭处于焖炉期炉室上升管翻板, 隔断炭化室与集气管连通, 即可消除集气管压力波动对炭化室底部压力的影响, 避免荒煤气倒流进入炉顶空间。这样既减少了荒煤气不必要的损失, 又能保证焦炭质量、减少石墨在焦炭上过度沉积。经过实际测量, 关闭上升管翻板后, 炭化室的底部压力能够保持正压( ≥5 Pa) , 避免了空气进入炭化室、焦炭烧蚀、灰分增加。

4 我国捣固技术存在的问题及改造

从我国现有捣固炼焦生产装置来看,制约我国捣固炼焦技术发展的问题主要是捣固机械的问题。目前,国产的捣固设备与国外的捣固设备相比有一定的差距,主要表现在以下几个方面:一是装置规模偏小,在3.8 m以下,且多数是10万t/a的焦化厂(目前国内捣固式焦化厂规模较大的很少,最大的是由化学工业第二设计院设计的山西东盛焦化煤气有限公司70万t/a装置)。虽然其比同规模的顶装焦炉有一定优势,但由于规模小,很难发挥规模经济效益。而国外的捣固式焦炉通常生产规模都比较大;二是捣固设备的效率低。国内捣固机捣固一个高3.2m的煤饼需9min,而国外捣固设备采用连续给料薄层多锤连续捣固,捣固一个6m高的煤饼只需4min。另外捣固时间长也限制了炉组的孔数,

33制约了焦炉生产能力;三是捣固煤饼的质量。国内捣固机械捣固的煤饼密度为0.95 t/m。~1.0t/m。,由于稳定性的影响,其高宽比不能超过9:1,因此制约了捣固焦炉炭化室的高度,限制了焦炉向大

33型化方向发展。而国外捣固机械捣固的煤饼密度可达1.10 t/m。~1.15 t/m。。由于国外捣固机生产的煤饼密度大,因此不易倒塌,其高宽比5:1,不仅可以增加焦炭的产量,而且还可以大大提高焦炭的质量。近两年,我国新型捣固机的试验研究,也取得了一定成果,但与国外先进技术相比仍存在一定差距。因此,我国在做好国内捣固设备研究开发工作的同时,必要时可引进国外先进技术,以实现我国捣固焦炉大型化,加快我国捣固炼焦技术的发展。

捣固炼焦工艺与常规炼焦相比,主要是加煤方式的不同,焦炉炉体结构基本不做改动,因此顶装焦炉经过适当的改造,可改造成捣固炼焦炉。我国国内部分厂家已经对其顶装炼焦炉在原有的基础上进行了改造,实践证明,改造的效果很好。如淄博市焦化煤气公司就将其常规66—4型顶装焦炉成功地改造为捣固焦炉,取得了一定的效果。山东兖矿集团公司焦化厂亦将66—4型焦炉在近期改造成了捣固工艺。在改造的过程中,厂家可充分利用原有的设备,在不停产的情况下将原有炼焦工艺改造成捣固炼焦工艺。以山东兖矿集团公司焦化厂为例,该厂的原有推焦车可改装成推焦装煤车,使其具备推焦、装煤两种功能。同时,由于捣固炼焦要求人炉煤细度(3mm 煤料所占百分数)一般为90%以上,而原有的配煤系统中反击式破碎机只能保证72~76 %入炉煤细度,因此须将原有破碎机换成笼式破碎机。另外,由于捣固装煤车机身长,重量大,捣固煤饼时对轨道有很大的冲力,因此捣固装煤车不能设在炉顶,应当设在机侧一边,相应的煤塔也应设在机侧。该厂经改造后,利用捣固炼焦工艺生产焦炭,在原料煤配比变化不大的情况下,焦炭的强度得到了提高,M25 由83~88上升到88~92,M10可由11.0~10.5下降到10.5~8.5。煤气、化工副产品的产量变化不大。炼焦时间虽有所延长,但每孔炭化室装煤量增加了约38%,同时入炉煤中气煤可多配人20 %~60 %,入炉煤挥发分可以由26% ~30 %提高到32%~34 %。总之,中小型焦化厂将常规顶装焦炉改为侧装煤捣固焦炉,只将配煤、装煤系统作一定改造,炉体基本不作变化,焦炭质量却可以得到提高,同时煤气及化工产品基本不变。因此,有条件的厂家不妨一试,将其原有炼焦装置进行改造, 将会取得良好的经济效益。


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